持續改進(jìn),是企業(yè)發(fā)展的永動(dòng)機。為激發(fā)員工潛能,充分發(fā)揮員工的聰明才智和主動(dòng)性,踴躍參與到公司精益生產(chǎn)中來(lái),提高勞動(dòng)效率,降低生產(chǎn)成本,為企業(yè)發(fā)展獻計獻策,同時(shí)實(shí)現自我價(jià)值。公司特制定了《提案改善管理辦法》。
自公司倡導全員進(jìn)行提案改善、效率提升、成本控制,大力推進(jìn)精益化生產(chǎn)以來(lái),各部門(mén)積極響應公司號召,涌現出一批批優(yōu)秀團體和個(gè)人,給公司的發(fā)展增添了新的動(dòng)能。特別是公司生產(chǎn)部,在朱朝建部長(cháng)的領(lǐng)導下,成績(jì)突出,效果顯著(zhù)。短短時(shí)間內,已相繼提出了多個(gè)改善方案并已得到大力實(shí)施。他通過(guò)強化班組建設,以更寬廣的視野、更豐富的手段來(lái)進(jìn)行日常提案改善工作,帶領(lǐng)生產(chǎn)部團隊在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)時(shí)尋求效率進(jìn)步,事事講究方法技術(shù),給公司帶來(lái)了最直接的經(jīng)濟效益,也讓團隊的凝聚力和業(yè)務(wù)能力得到顯著(zhù)提高。
本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,對生產(chǎn)部提出的多項優(yōu)秀提案,經(jīng)過(guò)逐層評比,優(yōu)中逐優(yōu),評出了四個(gè)提案進(jìn)行獎勵和表?yè)P,望大家再接再厲,共創(chuàng )輝煌。
1.剪板下料工序改善
改善前:生產(chǎn)車(chē)間剪板下料工序,由于板料長(cháng)、板材過(guò)重;因此在下料時(shí),必須兩個(gè)人以上操作,并且得使用行車(chē)加以輔助,同時(shí)在進(jìn)料和對線(xiàn)過(guò)程中十分吃力,兩人的力量都很困難,且很不容易對正;利用行車(chē)進(jìn)退進(jìn)料時(shí),進(jìn)退尺寸無(wú)法掌控;總之,下料工序操作難度大、勞動(dòng)強度大、操作起來(lái)很不安全。
改善后:進(jìn)料十分輕松,一個(gè)人就能使板材自由進(jìn)退(無(wú)需使用行車(chē)輔助),對線(xiàn)容易和方便。從而大大降低了勞動(dòng)強度,縮短了下料時(shí)間,排除了安全隱患,達到良好效果。
2.加長(cháng)降膜管纏管工裝改善
2019年9月10日,機加組羅軍帶隊對加長(cháng)降膜管的纏管工裝用廢料進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),通過(guò)使用驗證,得到了很大改善。改進(jìn)前后的情況如下表:
通過(guò)此次有效改善使工裝得以正常使用、廢料得以充分利用、人工數量得以減少、勞動(dòng)強度得以大大降低、質(zhì)量得以保證、安全隱患得以排除、生產(chǎn)效率得以大幅提升。
3.主刀片銑床加工刃口工序改善
2019年10月15日,生產(chǎn)部對主刀片銑床加工刃口工序進(jìn)行改善。從新制作出一個(gè)工裝,能同時(shí)裝夾三塊刀片進(jìn)行加工。
改善前:原有結片機主刀片,在銑加工刃口過(guò)程中,由于工裝的局限,只能在上面裝夾一塊刀片進(jìn)行加工,這樣加工效率較低。
改善后:經(jīng)過(guò)工裝改進(jìn)后,裝夾三塊刀片進(jìn)行銑加工,結果顯示此方法完全能滿(mǎn)足加工,且加工刀片完全滿(mǎn)足質(zhì)量要求,由此,對刀片刃口銑削工序加工效率在原基礎上提高60%左右。
經(jīng)過(guò)對改善后效果的分析,原工裝只能裝夾一塊刀片進(jìn)行銑削刃口時(shí),需要12分鐘,經(jīng)過(guò)改進(jìn)后工裝,可以裝夾3塊刀片同時(shí)加工,時(shí)間需13分鐘,平均每塊刀片加工時(shí)間縮短到4.5分鐘,從而提高加工效率60%左右,減少加工時(shí)間7.5分鐘/件。
4.焊機轉運工裝改善改善
2019年10月25日,生產(chǎn)部對焊機轉運工裝進(jìn)行了改善。
經(jīng)過(guò)對改善后效果的分析,原焊機搬運方式需要分設備與氣瓶?jì)纱伟徇\,同時(shí)員工勞動(dòng)強度較大,通過(guò)改進(jìn)后,搬運只需一次就能輕松完成,從而減少搬運時(shí)間,降低勞動(dòng)強度。
改善前:根據公司設備的配置,不可能在每個(gè)需要焊接的地方配備一臺焊接設備,因此時(shí)常就會(huì )產(chǎn)生焊機的搬動(dòng),甚至跨車(chē)間進(jìn)行搬動(dòng),從原有搬運方式分析,人員搬動(dòng)比較費力,并且氣瓶與焊接需要多人或者來(lái)回多次進(jìn)行。
改善后:經(jīng)過(guò)工裝改進(jìn)后,焊機搬運時(shí)間大大減少,工人勞動(dòng)強度也有所降低。
控制每一道工序,做好每一件產(chǎn)品是生產(chǎn)部的工作法則。通過(guò)改善,挖掘出員工智慧,大大提高了班組間的協(xié)作能力,增強了團隊意識,在公司內部形成了一個(gè)積極向上的企業(yè)文化氛圍。鑒于此等優(yōu)秀集體和優(yōu)秀作風(fēng),公司倡導全體員工像生產(chǎn)部學(xué)習,積極參與到精益生產(chǎn)中來(lái),同時(shí)也望生產(chǎn)部再接再厲,再創(chuàng )新高,為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。